爐缸用耐火材料
冷卻壁厚溫度,和爐缸磚襯溫度不同:
冷卻壁后溫度反應(yīng)比較直接。他的溫度升與降,與轉(zhuǎn)層厚度密不可分,當(dāng)鐵水接近冷卻壁是,溫度變化敏銳,他一旦穩(wěn)定升上升,說明磚襯連續(xù)侵蝕;
磚襯升溫,雖然也是說明磚襯連續(xù)侵蝕,但熱電偶前端,距冷卻壁尚有一定距離,盡管他可能很高,比如1200度或更高,但熱電偶距冷卻壁尚有幾百mm距離,完全侵蝕這段距離,尚有一定時間。一般侵蝕1mm需要一天或更長時間。所以還有時間處理。
減緩、預(yù)防燒穿操作的方法
提高冷卻強(qiáng)度
爐缸發(fā)現(xiàn)爐襯侵蝕嚴(yán)重,首先是提高冷卻壁的冷卻強(qiáng)度, 這是用工業(yè)水冷卻最常用的傳統(tǒng)方法。首鋼四高爐1984年,爐缸二層冷卻壁受到燒穿威脅時,用10~12kg/cm2的高壓水,使危險(xiǎn)的燒穿威脅,暫時躲過。
現(xiàn)在很多高爐使用軟水閉路循環(huán),強(qiáng)化局部冷卻的有效方法是局部冷卻壁改成工業(yè)高壓水,這是行之有效的方法。
灌漿
在有氣隙的地方灌漿,十分必要。堵塞氣隙,能改善傳熱條件,對保護(hù)爐襯、降低溫度,均有突出作用。
爐缸灌漿,也出現(xiàn)過嚴(yán)重問題,在爐殼和冷卻壁之間灌漿,一般易于掌握,在冷卻壁與磚襯之間,應(yīng)非常慎重。已發(fā)生多起事故,甚至爐缸破損、人員傷亡。
改變風(fēng)口
為降低爐缸邊緣區(qū)域熱流強(qiáng)度,將侵蝕嚴(yán)重區(qū)域風(fēng)口加長,原來傾斜的風(fēng)口改成直風(fēng)口。遇到有燒穿威脅時,可堵相應(yīng)區(qū)域的風(fēng)口。 堵風(fēng)口的效果,大于風(fēng)口加長和變直。這些簡單的輔助措施,起不了根本作用。 堵風(fēng)口,能延緩侵蝕速度,實(shí)際是減少風(fēng)口附近局部溫度,效果是有的,但不利于高爐操作,且解決不了根本問題。 采取堵風(fēng)口措施,它是在高爐處于燒穿威脅緊急情況下,爭取時間的較好手段。 與此同時,應(yīng)采用有效的補(bǔ)爐方法,將侵蝕的爐襯補(bǔ)上,制止燒穿。
減少操作風(fēng)量 控制冶煉強(qiáng)度
減少操作風(fēng)量,降低高爐冶煉強(qiáng)度,是降低爐缸整體熱流強(qiáng)度的有效措施,堵風(fēng)口的作用,如果不擴(kuò)大其他風(fēng)口,也必然減少風(fēng)量。但 控制風(fēng)量是全局措施,較堵個別風(fēng)口,作用更大。
停風(fēng)
當(dāng)爐缸受到燒穿威脅時,高爐停風(fēng),是行之有效的。僅靠停風(fēng),不同時采取其他措施,爐襯溫度和冷卻壁水溫差、冷卻壁后溫度,會立刻開始下降,效果明顯; 但送風(fēng)以后,又會逐步升溫,如風(fēng)量回到原來水平,溫度會逐步回到原狀。 孤立的臨時停風(fēng),能起延時作用。1985年7月,首鋼有的高爐曾停風(fēng)12 小時,水溫差很快由1 0 降到0.6 ~0.8 ℃ 。送風(fēng)后控制風(fēng)量、降低冶煉強(qiáng)度,得到暫時穩(wěn)定;以后恢復(fù)冶煉強(qiáng)度,燒穿威脅,再次出現(xiàn),超限的冷卻壁水溫差,又回到原來的水平。另一座高爐曾停風(fēng)16 小時,降溫效果顯著、快速,恢復(fù)生產(chǎn)后,依然如故。解決不了根本問題。
顯然, 磚襯已嚴(yán)重侵蝕,暫時停風(fēng),解決不了磚襯缺失。
如果在補(bǔ)爐的條件下停風(fēng),會顯著的加速鐵水中鈦化物的沉積。由于停風(fēng),已經(jīng)嚴(yán)重侵蝕的冷卻壁附近的鐵水溫度,因停風(fēng)必然迅速降溫,因而使析出的鈦化物迅速凝結(jié),是解決生產(chǎn)維修的最佳方法。
6 )加含鈦礦物補(bǔ)爐
用含鈦礦物補(bǔ)爐,是當(dāng)前唯一能將已侵蝕的爐襯補(bǔ)上的有效方法,也是走出燒穿威脅、杜絕燒穿的基本方法。